HobbyCNC fórum
  v0.9.2.2

Fórum betekintő Fórum címe: http://forum.hobbycnc.hu



Léptetőmotor

Léptetőmotor választás


Időrend:
Oldal 4 / 112 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző  1 2 3 4  5   6   7   8     Következő ►  Utolsó ►|

Fórum főoldal  |  A lap aljára

Robsy | 464    2017-09-18 06:38:38 [5475]

"Ha 200 lépéses a motor akkor 1 lépéshez 1.8 fok tartozik Akkor ez nem lehet teljes léptetés." Körülbelül két hete már értetlenkedtél, kötözködtél a mérési diagramjaimmal kapcsolatban, holott akkor is kiderült, minden adat rajta van, semmilyen megtévesztésről nincs szó. Akkor is, most is emlékeztetlek, hogy ha figyelmesen megnézed, van ott fent a második sorban egy adatközlés: "S : 200". Ez egyértelműen arra a peremfeltételre utal, hogy ez egy 200 step/fordulatra vonatkozó mérés volt. Így megkérnélek, a jövőben ilyen hamis kijelentést ne tegyél, hogy "Akkor ez nem lehet teljes léptetés."

Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-09-17 20:21:09 [5472]


ANTAL GÁBOR | 3242    2017-09-17 20:38:57 [5474]

NEM léptettem !( kimaradt a nem )

Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-09-17 20:36:14 [5473]


ANTAL GÁBOR | 3242    2017-09-17 20:36:14 [5473]

Mindjárt jön a dörgedelmes válasz ... Szóval valószínű szorozni kell ! Vagyis a 80 szorozva 1/ 8 az 10 step A pöttyök csak úgy ott vannak .... Ja és az hogy 1/8 az az ellenség ( vagyis jelen esetben én ) megtévesztése Más kérdés hogy én még életemben léptettem 0.5 Nm es motort teljes léptetéssel egy fityfiritty vezérlővel.... Ja és a motorjaim teszik a dolgukat

Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-09-17 20:21:09 [5472]


ANTAL GÁBOR | 3242    2017-09-17 20:21:09 [5472]

"Kérlek csináld meg ugyanezt teljes lépéssel is." "De hiszen ez az volt, így gondolom ezt elírtad." Tibor ! az én szakmaiatlan (nyugodtan naívnak is nevezhető ) értelmezésem szerint az elérendő 9 fokos szögpozícióhoz a diagramon 40 lépés kiadása tartozik ( ezt látom) . Ha 200 lépéses a motor akkor 1 lépéshez 1.8 fok tartozik Akkor ez nem lehet teljes léptetés . Vagy az abszcisszán lévő számokat szorozzam 1/ 8 al de akkor mik azok a pöttyök ? ( nem számolom meg de saccra a 9 fokhoz 40 pötty van ábrázolva )

Előzmény: Robsy, 2017-09-17 17:22:36 [5468]


PSoft | 9699    2017-09-17 17:52:09 [5471]

Kívülállónak kétség kívül mulattató, mint ahogy nekem is. De aki érintett, annak nem biztos.

Előzmény: lazi, 2017-09-17 17:39:40 [5470]

lazi | 1330    2017-09-17 17:39:40 [5470]

Kezd megint visszatérni az okoskodó, felsőbbrendű stílusod. Engem nem zavar, téged vágnak ki, és amíg itt vagy addig is mulattató ahogy mindenkit lenézel. Csak így tovább.

Előzmény: Robsy, 2017-09-17 17:28:33 [5469]


Robsy | 464    2017-09-17 17:28:33 [5469]

Ne hazudj, ne rombolj topikot, hiszen az 5456 bejegyzés diagramja már önmagában is a GONOLKODNI tudó kicsit is műszaki érdeklődésű ember számára rendkívül sok hasznos információt szolgáltat!

Előzmény: lazi, 2017-09-17 17:06:24 [5466]


Robsy | 464    2017-09-17 17:22:36 [5468]

"Kérlek csináld meg ugyanezt teljes lépéssel is." De hiszen ez az volt, így gondolom ezt elírtad. Megcsinálom majd a fél és negyed lépés mérési eredmény görbéit is, a mérési adatfájlok egy másik gépen vannak, így ma már ezt nem tudom megtenni. Az biztos, hogy sokat javul a rezonancia helyzet 1/2, 1/4, ... lépéseknél, és megszűnik ez a durva hiba, a lépésvesztés.

Előzmény: Bencze András, 2017-09-17 16:00:36 [5465]


kaqkk007 | 819    2017-09-17 17:12:13 [5467]

Nem is érdekel tovább egyel több tiltása ,van ezentúl nem is látom mit ír ...

Előzmény: lazi, 2017-09-17 17:06:24 [5466]


lazi | 1330    2017-09-17 17:06:24 [5466]

Ne küzdj vele, használható információt soha nem ad át.

Előzmény: kaqkk007, 2017-09-17 14:40:17 [5464]


Bencze András | 484    2017-09-17 16:00:36 [5465]

Kérlek csináld meg ugyanezt teljes lépéssel is. Hab lenne a tortán összehasonlítani a különböző mikro-lépésekkel felvett diagramokat. Elsősorban 1/4 és 1/2-re gondolok.

Előzmény: Robsy, 2017-09-17 08:12:10 [5456]


kaqkk007 | 819    2017-09-17 14:40:17 [5464]

Én is kértek hogy mondd el miért vesztett lépést , de ha nem akkor nem , azt írták hogy te egy tanár vagy ha így tanítasz nem akarok tőled tanulni

Előzmény: Robsy, 2017-09-17 12:11:43 [5463]


Robsy | 464    2017-09-17 12:11:43 [5463]

Kértelek valamire, azt tedd, és ne tetézd a hibáidat.

Előzmény: kaqkk007, 2017-09-17 12:08:53 [5462]


kaqkk007 | 819    2017-09-17 12:08:53 [5462]

Azért sem árulod el mi okozta a lépésvesztést ? Akkor abszolút értelmetlen a mérésed és nincs is értelme gondolkozni rajta hogy mi és hogyan került a grafikonra ...

Előzmény: Robsy, 2017-09-17 12:03:37 [5461]


Robsy | 464    2017-09-17 12:03:37 [5461]

Gondolkozzál, azután nem fogsz szakmaiatlanságokat állítani.

Előzmény: kaqkk007, 2017-09-17 11:54:20 [5459]

kaqkk007 | 819    2017-09-17 11:57:09 [5460]

Ezt így csak túl alacsony motoráram beállításával lehet elkövetni ami egyáltalán nem életszerű...

Előzmény: Robsy, 2017-09-17 10:52:36 [5458]


kaqkk007 | 819    2017-09-17 11:54:20 [5459]

Ha ez igaz amit leírtál akkor abszolút nem üzemszerű mérés volt tehát szinte értelmetlen ... Üres tengellyel hogyan kényszerítetted ki a lépésvesztést ??

Előzmény: Robsy, 2017-09-17 10:52:36 [5458]


Robsy | 464    2017-09-17 10:52:36 [5458]

"Már visszafelé is lépked?" Persze, hiszen ha belegondolsz a szinkron mágneses forgótér szögpozíciójába és a valóságos, lemaradt motor pozícióba, akkor sajnos van az a fázishelyzet, amikor a motor visszafelé forog gőzerővel. Ez a "megdöbbentő" jelenség figyelhető meg a mérési görbénél is. Egyébként semmit nem erőltettem rá, a motor tengelye üresjáratban volt a méréskor, és még így se tudta saját magát se normálisan forgatni ebben az esetben a kis DRV8825-el. Képzeld el, ha még egy bögrés forgatót kapott volna a nyakába. Amikor egy léptető motor maradó lépéseket téveszt, az eredőben soha nem egy lépés, hanem négy egész (vagy ennek is a többszöröse), azaz 7.2 fok innentől kezdve a hiba, ez remekül látszik a mérési eredményből is. Ilyen értelemben a lépésvesztés helytelen kifejezés, egy léptető motorhajtás egy lépést nem tud elveszíteni, csak a többszörösét.

Előzmény: zozo, 2017-09-17 10:18:05 [5457]


zozo | 2773    2017-09-17 10:18:05 [5457]

Már visszafelé is lépked? 80 step 18 fok tengely fordulat lenne, a grafikon szerint meg lépett vagy 13 fokot. Nem értem. Ez így nagyon durva, ezt hogyan erőltetted rá?

Előzmény: Robsy, 2017-09-17 08:12:10 [5456]


Robsy | 464    2017-09-17 08:12:10 [5456]

Bemutatok egy újabb esetet, ahol egy motorhajtás Robsy motordinamikai mérési eredményei elég siralmasak, és ennek kapcsán bekövetkezik a lépésvesztés. Innentől kezdve pedig jól látható, hogy a motor valós pozíció végleg leszakad az alapjeltől, maradó hiba kapcsán már soha nem lesz azzal azonos.

Előzmény: Robsy, 2017-09-02 19:29:58 [5425]


vadnyuszi | 54    2017-09-15 19:15:39 [5455]

A rezonanciához és lépésvesztéshez, sokat kínlódtam vele mostanság és hol jelentkezett hol nem, hol rezonált hol nem, végig játszottam sok mindent és a végén kiderült, hogy a kínai golyósorsó rosszul lett gyárilag összeszerelve. Egy golyóval több lett beletéve így ha ugy jött ki abnormálisan viselkedett normálisan egy golyónyi hézaggal van összeszerelve. Ha esetleg valaki is hasonló jelenségeket tapasztalt szedje szét és ellenőrizze mert kézzel forgatva semmit nem érezni.


Áts László | 1909    2017-09-11 15:54:47 [5454]

Én írtam le régebben a tapasztalatokat és egy lehetséges megoldást. A bipoláris léptető topikban van,vissza kell keresni. Simán 8 gyors dióda és korrekt LOW ESR kondi a bemenetre és tökéletesen működik! Ja ez a TB6600 széria. Nem rossz ic,de sajnos könnyen meghal. Elég elolvasni és értelmezni a gyári adatlapját.

Előzmény: Motoros, 2017-09-07 15:05:55 [5452]


Motoros | 3898    2017-09-07 15:14:09 [5453]

Ismerem az AM882-t olyan mintha szervomotorok lennének a sima kétfázisú léptecsek helyén. Az elöregedett Emco eszterga 5 fázisú motorjai + vezérlője lett generálozva. Jobb lett mint volt.

Előzmény: Pál, 2017-09-07 13:50:01 [5451]


Motoros | 3898    2017-09-07 15:05:55 [5452]

Nem hiszem, hogy a japánok szériába gyártanak olyat ami nem korrekt. Ez a TB ic eredetileg valami "gyári" nyomtatóba, vagy akármibe készült, és ott tette a dolgát a megfelelő áramköri környezetbe ültetve. Ha hibás lett volna akkor az kiderül és leállnak vele. Aztán a hobbysták felfedezték, hozzámókoltak valamit, és lett belőle ami lett. Van itt a fórumon valaki aki sajnos nagyon ritkán irogat. Megoldotta ezt a bizonyos elfüstölős gondot, de közbe bejöttek a kínai kékek szaré hugyé, és nem volt értelme a témával foglalkozni, azaz gyártani. Majd hozzászól ha gondolja, de szerintem nem fog belebonyolódni értelmetlen vitákba.

Előzmény: Pál, 2017-09-07 13:07:37 [5448]


Pál | 7519    2017-09-07 13:50:01 [5451]

Sokaknak építettem már vezérlőt is. Volt aki először Leadshine M vezérlővel kezdte aztán nem tetszett neki a rezonancia és az elérhető sebesség aztán váltott AM verzióra. Most is váltani akar mert a tápok 400 voltosak és adott helyen nincs ilyen és nem is akar táppal baszakodni többet! Aztán most az AC 230 voltos betáplálású Leadshine-ra esett a választás. Tehát csak nála ez a csere után 12 vezérlő lesz a működőképes állás.

Előzmény: Pál, 2017-09-07 13:38:59 [5450]


Pál | 7519    2017-09-07 13:38:59 [5450]

Ha azokat a csőpalást hegesztőket is számolom amiknek a vezérlését építettem akkor 28 darab Leadshine vezérlő ment át a kezeimen. Még eddig egy sem jött vissza üzem közbeni meghibásodással. Viszont a Klaviónál sem hülyék vannak, nem véletlen kaptad vissza úgy ahogy !

Előzmény: svager, 2017-09-07 13:31:27 [5449]


svager | 1013    2017-09-07 13:31:27 [5449]

Én már hallottam,nekem az 5-ből 1 ment tönkre,igaz az talán 20 percet ha ment. Visszavittem a klaviós srácok három hónapig nézegették és visszaadták,hogy nem tudják mi baja.

Előzmény: Pál, 2017-09-07 13:07:37 [5448]


Pál | 7519    2017-09-07 13:07:37 [5448]

Csak mellesleg mennyi Leadshine vezérlőt hallottál ami tönkrement használat közben ? És mennyi volt ezekből a TB all in one vackokból ? Konkrétan eddig csak a közelemben: Leadshine 0 TB xxxx 13 darab ! Azért ez konkrétan elég szar arány ! És a másik, a 6 vezetékes motor meddig is tart átkötni 8 vezetékesre ? Ha akkor szedek elő hozzá mindent akkor is 10-15 perc ! A harmadik , csak nekem tűnik viccesnek, mókásnak, bolondosnak, egy univerzálisnak árult TB vezérlőre nem mindegy milyen motort köt az ember mert különben tönkremegy ? A Leadshine miért nem megy tönkre ?

Előzmény: Motoros, 2017-09-07 11:28:54 [5446]


elektron | 13151    2017-09-07 12:31:40 [5447]

Nem is lehet mindig a vezérlőre fogni, vagy valami hülye hiba miatt is lehet hogy elszáll, rossz forrasztás, az alja hozzáér a fémhézhoz meg iylen hülyeségek miatt pl.

Előzmény: Motoros, 2017-09-07 11:28:54 [5446]


Motoros | 3898    2017-09-07 11:28:54 [5446]

a 4 vagy 8 az igen, de szerintem ez egy régi, és csak 6 a kivezetés. A Te általad épített vezérlőnek is az vvolt a baja, hogy nem jó motorokat raktak hozzá és mire végzett addigra a rántotta is készen volt. Pontosabban a vezérlőd teljesen OK csak a "talált" motorok nem passzoltak. De ez magántéma. Még valami: szrintem a TB6560 IC az teljesen korrekt, csak a kapcsolások amiket hozzá berheltek mindenféle hozzá nem értők, és a nem illesztett motorok járatták le. Más a koppintott ál IC de én olyannal nem találkoztam.

Előzmény: Pál, 2017-09-07 09:51:42 [5444]

sipos8 | 431    2017-09-07 10:23:17 [5445]

Köszi urak, veszek uj mocikat és azzal majd jó lesz.


Pál | 7519    2017-09-07 09:51:42 [5444]

Vexta motorok nem rosszak, sőt ! És általában 99%-ban 4 vagy 8 kivezetésesek a 2 fázisú darabjaik ! Az a kinai százhuszonhatszor egymásról rosszul koppintott vezérlő ennyit tud, de azt stabilan !

Előzmény: Motoros, 2017-09-07 09:39:33 [5441]


Robsy | 464    2017-09-07 09:49:48 [5443]

A 2mm-es trapézorsó direkt hajtása is rossz esetedben, messze vagy a hajtásdinamikai optimumtól. Így az N objektív tényező megpecsételte a sorsodat, ennyi hiba kapcsán örülj, hogy ennyit is tud az a szerencsétlen hajtásod.

Előzmény: sipos8, 2017-09-07 09:32:15 [5439]


Pál | 7519    2017-09-07 09:46:33 [5442]

Azok a vezérlők csoda, hogy még működnek ! Nekem 24 voltról az originál csomagból kivéve élt 2 percet ! És az áram is le volt véve 1.8 Amperre. Normális megbízható vezérlőt akarsz akkor csak Leadshine veszel ! Jóval drágább, de ahogy szokták itt mondani, tisztább szárazabb érzés.

Előzmény: sipos8, 2017-09-07 09:32:15 [5439]


Motoros | 3898    2017-09-07 09:39:33 [5441]

Régifajta motor, talán még az unipoláris világból---nem illeszkedik a mostani vezérlődhöz. Keress hozzávaló vezérlőt...nem egyszerű...., vagy cserélj motort.

Előzmény: sipos8, 2017-09-07 09:32:15 [5439]


sipos8 | 431    2017-09-07 09:32:58 [5440]

Ja 24Vról hajtva.

Előzmény: sipos8, 2017-09-07 09:32:15 [5439]


sipos8 | 431    2017-09-07 09:32:15 [5439]

Üdv Urak! Találkozott már valaki olyan hibával illetve jelenséggel, hogy a léptecs nagyon melegszik de a motor áramot el se éri. A léptecs Vextra 0.9' DC 5.5V 1,34A, a végfok HY-DIV268N-5A, a mikrolépés:1/8 a beállított áram 0,6A. Mindez 1-1 hajt egy 2mm trapézorsót és igy max 300-as előtolást tudok ki hozni motor tuningnál.


Pál | 7519    2017-09-05 20:04:21 [5438]

Hunka Tibor a megmondhatója mikor beüzemeltem nála egy ATT-s gépe milyen hangja van egy rezonáló léptetőmotornak ! A felesége lejött az emeletről a hangzavarra. Pedig mikrolépésben megy és Pacific Scientific vezérlőkről van szó ! Tehát nem minden a dinamika !

Előzmény: Szalai György, 2017-09-05 19:51:02 [5437]


Szalai György | 6303    2017-09-05 19:51:02 [5437]

Megbízható csillapítást ígér, a sebesség és a pontosság csökkenése nélkül! De az elméleti szerszámpálya minél pontosabb gyakorlati lekövetéséhez dinamikából kéne a lehető legtöbb. Azt nem ígéri. Szerintem, ha az alkalmazás szempontjából van feleslegesen sok dinamikai képesség a rendszerben, akkor hasznos lehet a rezgéscsillapító. Vagy, ha eleve betervezték a dinamikai méretezés során. De ez csak egy vélemény. Lássuk a többit.

Előzmény: vadnyuszi, 2017-09-05 19:33:01 [5436]


vadnyuszi | 54    2017-09-05 19:33:01 [5436]

damper Vexta Rotary damper / visco-elasticRotary damper

Előzmény: vadnyuszi, 2017-09-05 19:28:23 [5435]


vadnyuszi | 54    2017-09-05 19:28:23 [5435]

Mi a véleményetek egy jól megszerkesztett Damper-ről? rengetegféle megoldást látni ,néhány közülük Mi ezeknek a működési elve?


Robsy | 464    2017-09-05 14:56:31 [5434]

0-5 1/s fordulatszám tartományban szinte minden léptetőmotornál jelenetkezik a rezonancia. Utána lecsendesülnek, de sajnos a nyomatékuk is egyre kevesebb már ekkor. A motor saját J-je és a mágneses térerő rendszere, időállandói határozzák meg ezt elsőrorban, megközelítően egész jól számolhatók is, ha kellőszámú, és pontos gyári adat van a motorról. A méréseknek két fő csoportja van: 1. Üresjárati mérések. 2. Terheléses mérések. Terhelés hatására a rezonancia jelenség alaposan módosulhat. Hogy aztán ez hogy alakul, mennyire tolódik el, az már a motorhajtás képességeitől, beállításától, és a hajtott rendszer paramétereitől függ nagymértékben. Az eddig közölt ábráim, mérési eredményeim mindegyike üresjárati mérések voltak, terhelés hatására a pozíció hibák is még nagyobbá válnak, majd lépésvesztéssel szétesik a szinkron.

Előzmény: zozo, 2017-09-05 13:23:14 [5432]


GPeti1977 | 122    2017-09-05 13:54:15 [5433]

4 dióda csodát nem okoz.

Előzmény: Robsy, 2017-09-05 12:46:35 [5431]


zozo | 2773    2017-09-05 13:23:14 [5432]

Méréseid szerint van egy általános megbízható tartomány? -ami különböző mikrolépésekhez ajánlott max. rpm-et tartalmaz. Vagy számítható a mikrolépés és meghajtó freki ismeretében a rezonancia frekvencia?

Előzmény: Robsy, 2017-09-05 12:46:35 [5431]


Robsy | 464    2017-09-05 12:46:35 [5431]

Kipróbáltam ezt a módszert ennél a meghajtónál, a mérőrendszerem alig mutatott ki pozíció javulást a rezonancia frekvenciáknál.

Előzmény: GPeti1977, 2017-09-05 05:47:03 [5430]

GPeti1977 | 122    2017-09-05 05:47:03 [5430]

Miért jó.


GPeti1977 | 122    2017-09-05 05:32:34 [5429]

Lépés simító


Robsy | 464    2017-09-03 13:45:05 [5428]

A 2 fázisú léptető motor a leghitványabb a rezonacia tekintetében, a 3 vagy 5 fázisúk sokkal jobbak. Szerintem a gépednél ott a bibi, hogy gyorsító áttételt alkalmazol, és a böhöm golyósorsó átmérőd kapcsán a negyedik hatvány tesszi a dolgát, így sok fölösleges J-t érez a motorod. Az orsódat nyilvánvalóan csak nagy konstrukciós változtatással, és sok pénzért tudnád lecserélni. Viszont azt a gyorsító áttételt szedd ki, próbáld meg 1:1-ben vagy 1:1.2-1.5 lassítással. Majd lefuttatok egy hajtásméretezést is az esetedre, ha több időm lesz, az pontosan megmondja, mekkora áttételnél van a hajtásoptimumod, ahol a CNC gép gyorsulási képessége a legnagyobb. Az ilyen mechanikus kiegyensúlyozó szerkezetkben nem hiszek, csak fölösleges újabb J-ket termelnek. Az áttétel optimum a legfontosabb, meg persze az, hogy pár különböző képességű vezérlővel is teszteljed a motorodat, mert gondolom motort se akarsz jobbra cserélni.

Előzmény: vadnyuszi, 2017-09-03 12:05:05 [5427]


vadnyuszi | 54    2017-09-03 12:05:05 [5427]

Elfogadnánk egy ilyen mérőeszközt tény, hogy tiszta képet kap az ember az adott helyzetről. Robsy volna egy szakmai kérdésem ami szerintem számodra testreálló vérbeli gépészmérnökét gondolkozol. Rengeteg beállítási variációval próbálkoztam, és úgytünik h szinte akármilyen fordulatra lehet hangolni a rendszert ahol simán fut, egész extra előtolást is sikerült elérnem sima futással de akkor az alacsony tartomány borzasztó. Lehetséges létrehozni egy olyan kiegyensúlyozó rendszert ami a perpillanat rezonanciát aktívan hangolja el. Gondolok pl. olyasmire mint a dinamikus kiegyensúlyozás számításakor, vibráció méréssel és próba tömeg alkalmazásával, egy egyszerű számítás gyakorlatilag. Olyan gyakorlati megoldásra gondolok mint pl a golyósorsón elhelyezett három elhelyezett x tömeg aminek az egymáshoz viszonyított szöghelyzetét egy mikrokontroller változtatja a rezonanciát figyelve. Elméletben működőkepés lenne?

Előzmény: Robsy, 2017-09-02 19:29:58 [5425]


vadnyuszi | 54    2017-09-03 11:44:37 [5426]

Köszönöm, kimerítő válasz volt.

Előzmény: Szalai György, 2017-09-02 18:35:42 [5424]


Fórum főoldal  |  A lap tetejére

Időrend:
Oldal 4 / 112 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző  1 2 3 4  5   6   7   8     Következő ►  Utolsó ►|